闪蒸罐型号(闪蒸罐型号参数)
闪蒸罐价格估算
在“塞上江南”宁夏,有这样一位技能大师,他是处理装置技术难题的“能工巧匠”,是危急时刻冲锋在前的“排头兵”,是悉心栽培后起之秀的“园丁”……
他叫杨学智,中国石油宁夏石化公司化肥一厂合成二班值班长。30多年来,他敬业、担当、努力、勤恳,先后解决生产难题100多项,提出合理化建议160多项,为化肥一厂合成氨装置安全、平稳运行做出了积极贡献。
勤学苦练,渐成技术能手
1985年,杨学智进入宁夏化工厂技术学校,成为该校第一批技校生。1987年7月,杨学智毕业,被直接分配到当时的宁夏化工厂合成车间气化工段,担任合成氨装置操作工。
当时,宁夏化工厂在宁夏算是非常大的企业,对许多技校学生来说,能进这样的大型企业工作,是一件非常自豪的事。杨学智至今还记得,进入化工厂工作的第一天,面对厂区内林立的塔罐、纵横的管线、轰鸣的机器,他一时间不知所措。厂里的老技术员马师傅对杨学智说:“你要想干好这一行,没有任何捷径可走,只有勤奋学习与探索。”
合成氨气化炉是生产化肥的重要设备,操作工们通常把对合成氨装置的开和停称为“开停车”。杨学智每次当班都会来到中控室,拿着小本本,站在控制仪表盘前,记录仪表盘上的各种数据。合成氨装置24小时连续运转,杨学智常常待在装置区,爬管线、摸阀门、看图纸、学流程,不怕脏、不怕累。
长时间的总结摸索,让杨学智逐渐掌握了装置的运行规律,并写下了数万字的心得笔记。杨学智将整个合成氨装置的上百个导淋、几百个操作指标都熟记于心,对每一条管线,他看一眼,就知道其来处、去向,以及走什么物料,温度多少,压力多大。
过去,厂里以渣油为原料开展生产,这会产生大量碳黑水。1991年的一天,杨学智发现装置区的石脑油萃取分离罐的液位一直控制不好,导致碳黑水中的碳黑与石脑油一起进行萃取不完全,同时,萃取完的碳黑水进入闪蒸分离罐后,由于闪蒸分离效果不好,闪蒸完的碳黑水含有一定的石脑油,一起流入了碳黑水泵。碳黑水泵是给气化工段供水的关键设备,碳黑水泵的操作温度是120度,石脑油在这样的温度下挥发得很厉害,经常造成碳黑水泵汽蚀,导致碳黑水泵的轴断裂。断轴可不是一件小事,会导致气化炉断水全厂停车,影响合成氨装置安全生产。
杨学智提出,提高碳黑水泵的入口压力,防止碳黑水泵汽蚀,同时,再增加一台卧式碳黑水闪蒸罐,增加闪蒸面积,将碳黑水中残存的石脑油闪蒸出去,防止碳黑水泵汽蚀造成断轴事故的发生。这个提议被采纳后,碳黑水泵由原来每年都会断十几根轴,降低为每年只断两三根轴,确保了合成氨装置的长周期运行,也为企业节省了生产成本。
积极攻关,解决技术难题
1999年,宁夏化工厂并入中国石油。2000年,公司决定将气化炉原料由渣油改为天然气,并将装置区的其中一台气化炉改造成8.53MPa天然气气化炉,这是世界上首台同型号气化炉,被厂里命名为1气化炉。由于没有任何操作经验可以借鉴,改造后的气化炉投入使用仅两天,就出现了顶部严重超温的问题,合成氨装置被迫停车。
单位成立了QC攻关小组,杨学智是小组核心成员。杨学智说:“我觉得,操作工才是设备的主人,没有驾驭不了的设备,办法总比困难多。”杨学智发现烧天然气后,气化炉内部的压差比之前烧渣油时小,而根据原理,压差越大,火焰越长,离气化炉顶部越远;压差越小,火焰越短,离气化炉顶部越近。同时,杨学智发现,之前,热量集中于气化炉中部和下部,此处炉砖较厚,而上部炉砖较薄,当热量上移后,上部炉砖隔热性较差,这成为导致超温的关键因素。因此,杨学智建议,加厚气化炉上部炉砖,缩小炉口口径,减小热量传递。后来,这些建议都被采纳,气化炉大盖超温的难题终于被解决了。
2002年,1气化炉油改气的技术改造取得圆满成功,这为企业每年节约成本3500多万元。杨学智又将攻关材料整理成论文,并在全国渣油型大化肥年会上交流发表,同时,也为2003年3气化炉油改气一次成功提供了可靠的技术支持。不久,气化炉油改气技术项目获得集团公司技术创新二等奖。
2005年,杨学智被宁夏石化公司聘为合成氨装置高级技师;2006年,又被集团公司聘为合成氨装置技能专家。2012年,杨学智被宁夏回族自治区授予“首席技师”称号。一时间,杨学智成为了宁夏石化的技能明星。
做好传帮带,培养行家里手
每年,杨学智都会带一两个新徒弟。对每位新人,他都是从最基本、最简单的操作教起,手把手讲流程、讲操作,强调注意事项。在杨学智的言传身教之下,徒弟们的技能都得到了提高。如今,杨学智的许多徒弟,都已成为各自岗位的行家里手。宁夏石化公司化肥一厂厂长胡文平说:“杨学智得到越来越多的荣誉后,在新员工的培养上也有了更多认识。他积极传帮带,向新员工传授好的做法和技能,让他们快速成长。”
早年间,公司曾出过一本《合成氨操作规程》。油改气之后,这本教材的许多内容都过时了,公司让杨学智来编写新教材。杨学智花了3年时间,编写出了新版的《合成氨装置培训教材》,成为化肥一厂操作工的必读手册。
对于巡检,杨学智经常教育大家,及时发现隐患、确保装置长期稳定运行、避免停车带来的损失是最重要的。他还不断提醒徒弟们,要带着发现问题的心态去巡检,看见疑似隐患的现象,都要深入追查,自己能解决的尽力解决,解决不了的及时通知师傅。这些思想,深深地影响着二班的每一位操作工。
操作工徐宝静是去年7月才进入二班的。今年4月的一天,徐宝静在巡检时发现,合成氨装置一处气化炉S100蒸汽管线的一块压力表脱落了,导致管线出现了一丝裂缝,管线内的蒸汽从裂缝处不停地向外喷射。于是,她立即向杨学智汇报。杨学智第一时间跑到现场,确认了徐宝静汇报的情况。由于S100蒸汽比较危险,他立刻通知技术员,将压力表装上。徐宝静说:“事后,杨工鼓励我,让我发挥女生细心的特点,多发现别人发现不了的隐患。我很受鼓舞。”
对于徒弟们的赞扬和自己多年来取得的成就,杨学智淡然处之。杨学智说:“我是在宁夏石化这个大舞台上、在合成氨装置这块阵地成长起来的。我热爱这块土地,热爱这群塔林。我愿把生命融入这片装置区,深深扎根于生产一线。”
闪蒸罐的原理
gsz型闪蒸罐主要是对高温高压的水蒸汽进行回收利用。二次蒸汽在闪蒸罐内从凝结水中分离后,用于低压蒸汽系统中,而凝结水则被排放回收进入锅炉房。
工作原理
闪蒸罐是一种重要的节能装置,常用于锅炉排污和过热凝结水的余热回收。过热凝结水或锅炉排污水沿闪蒸罐切线进入罐内,根据流体两相流和涡流分离理论,在罐内扩容后,压力降低,会在罐内产生闪蒸汽,可以引入低压蒸汽管道或通过喷射器加压后引入中压管道,进入用热设备,加热物料,使原来低品质的热能重新得到利用。聚集在下部的饱和凝结水流入,经疏水阀后流到凝结水回收器或除氧水箱。
闪蒸罐的原理是在温度不变的情况下,降低物料的压力,从而降低物料的沸点,达到物料蒸发的目的。
闪蒸:液体混合物的压力降低至泡点与露点压力之间,出现部分汽化的现象。
闪蒸是一种单级平衡分离过程。闪蒸计算既要满足物料平衡,又要满足相平衡
。
闪蒸是连续单击蒸馏过程,液体进料在一定压力下被加热,通过阀门绝热闪蒸到较低压力,在闪蒸关内分离出气体。对于闪蒸计算,一般可分为等温、绝热、非绝热、部分冷凝、部分汽化
闪蒸罐类型
(1)影响因素
a)V1303液位调节阀的开度变化。
b)V1303压力的变化。
(2)调节方法
a)用V1303液位调节阀控制富液闪蒸罐液位平稳。
b)控制V1303压力平稳。
闪蒸罐的代号
容器,带加热器,用于将收集的积液蒸出
闪蒸罐选型
蒸汽凝结水闪蒸系统常见问题
凝结水中含有的显热在饱和蒸汽总热量中占比达到15%—40%,而且随着蒸汽压力的提高占比会更高。凝结水闪蒸汽的回收利用在各行业蒸汽用户得到普及,其存在问题也非常普遍。在多年的现场调研过程中,我们鲜能看到高效而稳定运行的蒸汽凝结水闪蒸系统。
蒸汽凝结水闪蒸系统究竟有哪些常见问题?孚雷德与大家简略分享如下。
凝水产生环节蒸汽凝结水来源于用汽设备疏水、伴热管线疏水和蒸汽管道疏水等排出的凝结水。这里,“凝结水”是关键词,而现实情况大多是,它包含疏水阀出口的凝结水、疏水阀泄漏的生蒸汽以及一些用汽点直接排出的生蒸汽。导致实际进入闪蒸系统的凝结水量与统计数据误差很大,而且“凝结水”压力也会变高和波动大,增大了设计闪蒸系统依据的凝结水流量和压力等参数的不确定性。
凝水输送环节 来自各疏水点的凝结水汇总到凝结水总管后流入闪蒸设备。凝结水管道的合理布*、有效保温和口径的正确选择都非常重要,错误布*容易增加管道压损和引发水锤;保温不佳会增大散热损失和降低凝水温度;口径过小会增大管道阻力和影响用汽设备效率。最容易被忽视因而很普遍的问题是凝结水管道口径过大问题,其无形中增大了闪蒸空间容积,这会影响到闪蒸系统的整体运行效果。以上,除了管道口径过小问题,其余问题几乎在所有蒸汽用户现场都不难发现。
闪蒸设备本身 闪蒸设备的核心是大家常说的闪蒸罐。但需注意,闪蒸罐不同于凝结水罐,更不应该是通常的压力罐。孚雷德多年现场考察发现,近乎99%的在用“闪蒸罐”只是一个普通的压力容器罐,并非真正意义上的闪蒸罐。专业有效的闪蒸罐是根据特定的凝水流量、温度、压力和目标闪蒸压力,并结合系统实际情况经过精心计算、专业设计和加工制造的一种特定专用设备。一种型号的闪蒸罐只能适应一定范围的参数波动。一旦闪蒸罐完成设计和制造,应用现场任何较大的参数变化都可能使其“失效”。
闪蒸设备排水 现场考察发现,近乎所有用作闪蒸罐的罐体,底部排水都采用“液位控制+调节阀”或“液位控制+水泵”组合。如此用法的问题是,设计闪蒸容积和高度时,是否考虑了液位高度因素在内;即使已考虑,在实际运行中液位的高度是否能保持在设定的范围内,当调节阀或水泵只是进行开关量控制情况下如何很好地保证这一点。此外,这种方式会增大输出闪蒸汽的含水量,尤其在下游负载瞬间增加的情况下闪蒸汽含水问题会更加严重。另外,水泵汽蚀和调节阀冲蚀现象也是影响系统运行的常见问题。
闪蒸汽下游端 闪蒸汽出口用汽设备种类、用汽特点以及设备疏水状况等因素都会影响闪蒸汽压力,进而反向影响闪蒸系统的运行效果。如果闪蒸汽出口并入低压蒸汽管网,蒸汽管网的压力波动也必将制约着闪蒸压力。闪蒸压力偏离设计压力过多会引发闪蒸系统效能下降。最严重的情况是,当下游管网负载大幅降低或并入蒸汽压力提升较大时,闪蒸压力被迫提高过大而使得闪蒸系统失效,导致前端用汽设备疏水受阻,下游蒸汽管网含水严重。
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